今年以来,皮带区以“服务生产、高效运转”为主题,坚持问题导向,攻关制约安全生产中出现的各类疑难问题,确保主出煤系统安全高效运行。
该区结合现场实际,抓住关键环节和关键岗位,全面剖析、堵漏补缺,第一时间将隐患消灭在萌芽状态。针对皮带机道偶有发生底板鼓起现象,造成皮带机架子高低不平,皮带出现跑偏的实际,该区自制调整皮带机架子用的伸缩管,利用2寸管进行焊制,调整机架时与液压千斤顶配合使用,这样既不受施工现场的高度和地点的限制,又方便携带,减轻了劳动强度,提高了工作效率。该区适时掌握皮带运输动态,科学、有序促进安全生产。一坑地面主煤皮带机张紧装置设在机头变坡处,张紧车拖拽时,由于皮带负荷大导致造成皮带跑偏,使机头滚筒受力不均,机头卸载滚筒易发生损坏,影响安全生产。针对这一难题,该区经过仔细调研,在机头变坡处加装张紧回柱车时,加装手摇紧绳器,同时将钢丝绳张紧链接改为挂环式,形成机头双张紧方式,大大缩减皮带纠偏调张紧的调整时间。该区对井下主运输皮带进行集中控制技术改造,通过工业环网信号传输实现了井上集中控制。针对人员少、定员紧张的实际,该区积极推广应用集中控制系统,对41区进行攻坚,将41变电所万兆环网交换机链接一条网线,并在41配电点铺设米光纤接到41一部皮带配电点,在区集控室进行控制,既实现无人值守,又能缓解人员紧张的局面,为保障皮带安全高效运行奠定坚实基础。(文:王琦)
监制:陈红日编审:闫鸿浩编辑:张姗姗
往期精彩回顾
谷雨之后,风调雨顺孟宪营到羊东矿调研检查羊东矿精准施策强化“一通三防”管理预览时标签不可点收录于合集#个上一篇下一篇