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离心机维护方案

来源:千斤顶 时间:2023/4/20
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WG型离心机大修

关键词:离心机振动装配滤饼刮刀

1.工程概况

1.1原料分厂离心机因长时间运行,转轴径向跳动由于转轴的弯曲变形而增大,超出一定范围时则无法正常工作,主要表现在机身及缓冲工作台整体振动大,卸料时刮刀很可能因转鼓振动与转鼓刮擦而引起强烈振动。该设备的正常运转方能确保生产稳定进行

1.2该离心机转鼓端(前端)轴承为,皮带轮端轴承(后端)为N

2.维修方案

2.1检修规程

a.《GB机械设备安装工程施工及验收通用规范》

b.《HG-化工机器安装工程施工及验收通用规范》

c.《互换性技术与测量》第四版

2.2施工工序

a.分析引起振动的各种潜在原因

b.检查离心机机座和电机地脚螺栓及轴承箱联结螺栓有无松动、缓振台有无倾斜或与其他物什刚性抵触,轴承箱有无倾斜:

c.检查转鼓缩紧螺栓及防松热片是否松动:

d盘动转鼓,观察转鼓边沿与机壳的间隙变化,推测转鼓变形或转轴弯曲:

e.百分表测量转鼓端面跳动并记录数据;

f拆开离心机转鼓上盖,检查上盖内不锈钢衬板有无擦痕、裂纹、鼓泡等,测量转鼓后端面与机壳的间隙并记录间隙值:

g.拆下转鼓,百分表测量转轴径向跳动并记录数据,检查离心机转鼓下座内不锈钢衬板有无擦痕、裂纹、鼓泡等(尤其是面向转鼓后端面的机壳部分);

h.利用手拉葫芦起吊轴承箱,检查联结螺栓有无松动:

i.利用拉马拉开皮带轮,拆开两端压盖,用压铅丝法测量前后轴承径向装配游隙并做记录:

j.利用千斤顶将转子和轴承箱分离开来顶出两轴承,测量轴承自由游隙并做记录;

k检查轴承孔,是否有拉毛、轴承跑外圈磨损等现象,利用内径百分表测量孔内径并做记录(如孔径超出规定值则修复或更换并向甲方提出):

1.如转轴无需更换,检查转轴轴颈有无跑内圈磨损等现象,必要时测量轴颈外径并记录数据(新轴也需测量)

m.确定所有待更换的零件(含轴承、轴承箱等)及各修复措施

n.新轴与转鼓需配合研磨,保证接触点达70%以上:柴油清洗轴承、轴承箱等,清除轴承孔毛刺及转轴轴颈上毛刺等:

p.利用油浴加热(℃)轴承,安装完毕后,再装轴承N轴承的滚珠及内圈(外圈待转子装入轴承箱后再敲击装入);

q.将转子装入轴承箱,装前端压盖并用压铅丝法测量压盖对轴承外圈的预紧力(7~10丝),后端轴承N(单列圆柱滚子轴承)外圈预紧力5丝即可:

r.恢复安装轴承箱(已含转子),注意转子与转鼓壳体的同轴度,利用内径千分尺测量并做记录;

s.安装转鼓,其配合面为锥面,不需热装,直接冷装,并用枕木撞击预紧缩紧螺栓拧紧一遍后再利用工具冲紧转鼓,第二次拧紧缩紧螺栓,将防松垫片打弯靠死螺栓;

t.盘车检查转鼓跳动情况,打表做记录:u.安装调校刮刀及其他附件;v.试车.

3.维修要点

3.1转轴锥面径向跳动测量根据甲方多年维修经验,转轴锥面跳动值≤15~17丝(打表值30~34丝)仍可用5~6个月,一般新轴锥面跳动值约2丝。

3.2轴承游隙测量

根据甲方多年维修经验,游隙值≤27~28丝仍可用;新轴承游隙值约18~20丝.

3.3转鼓与轴锥面配合

由于转鼓内孔不方便刮研,采取刮轴的方法,(再者转鼓价格远高于转轴)。

3.4壳孔内径测量及壳孔公差

a.离心机正常负荷或重负荷下,轴承及外圈轴向不移动,整体式外壳,因此选取壳孔公差代号K6,得壳孔-、215

3.5轴颈外径测量

a.调心滚子轴承,与其内圈配合的轴公差代号取n6,即123

b.圆滚子轴20其合轴代取5,即0.+0.

3.6主要配合面的粗糙度a。轴颈,外壳孔

b.轴肩及外壳孔肩端面

3.7轴和外壳孔的形位公差

a.轴颈、外壳孔圆柱度t:前者6umm,后者10~12mm

b.轴肩端面圆、外壳孔端面圆跳动跳动t:前者15~20umm,后者30~40umm.

3.8转鼓端轴承箱压盖对轴承的预紧力该轴承受载荷较大,需10丝压紧力.

4.维修难点

4.1转轴与轴承箱的拆卸分离利用龙门架及50t千斤顶

4.2轴承的拆卸

8.安全环保文明施工

81检修设备前,断电并挂停电牌:

8.2办理相关动火票据;83选择安全可靠吊点:

8.4清洗设备用油及油浴轴承用油应及时回收

85所有起吊用具均应合乎相关行业规定。

离心脱水机

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